日前,天业集团天辰化工有限公司化工厂实施的膜法脱硝冷冻技改项目成果显著,进一步提高了膜法脱硝冷冻系统的运行效率,降低能量损耗,减少维修费用,预计每年节约生产成本27万元左右,在推动低能耗技术增强企业战略性降本增效中持续发挥积极作用。
据了解,在氯碱工业离子膜电解生产烧碱的流程中,硫酸根杂质会大量富集在淡盐水中,其含量超过5克/升会增加电解过程中的副反应,导致电流效率下降,离子膜强度降低,缩短使用寿命。为此,该公司从除硝冷冻工艺温度控制与浓缩液硫酸钠含量控制等方面出发,在对改造的可行性、安全性、实施效果进行了论证后,对膜法脱硝冷冻系统进行了改造,缩短了蒸发器到除硝冷冻板换的距离,提高了冷量利用率,减少了设备管线的跑冒滴漏现象。
此外,他们将原来三台200千瓦满负荷生产的液化螺杆机更换成为单台560千瓦的新螺杆机,现只需单台70%负荷运行就能够满足目前的生产条件,降低了运行成本,减少了蒸发器的冲洗频次,延长了设备的使用寿命。
“此次技改实施后,冷冻系统制冷量能够满足除硝三套膜同时运行,沉降器温度由原先的10℃降低至-6℃,制冷量明显增加,盐水系统中硫酸根浓度指标保持在正常可控工艺指标范围内,冷冻单元各项参数均正常。更换前的老旧螺杆机每年维修费用大约为15万元,更换后的单台新螺杆机每年节约电耗约12万元,为公司降本增效和离子膜国产化技术的创新发展奠定了良好基础。”该厂电氯车间一次盐水工段长周敬华表示。
中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会
江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局
北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会
电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482
会员服务部:025-86918841
信息部:025-86910067
传真:025-83755381
邮箱:jshghyxh@163.com
邮编:210019
地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼
增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130
备案号:苏ICP备13033418号-1